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泵送砼堵管的原因及解决方法,混凝土泵送堵管原因分析

泵送砼堵管的原因及解决方法,混凝土泵送堵管原因分析

根据混凝土搅拌站提供的数据,总结了应用泵送商品混凝土堵泵堵管的一些经验和教训,希望对工程界朋友有所帮助。泵送混凝土具有物料质量均匀、质量稳定、进料速度快、垂直和水平运输一次连续、生产效率高、节省劳动力等特点。由于泵是沿管道输送和浇筑的,管道堵塞是泵送混凝土最担心的事情。

问题:用拖泵向深基坑内泵送混凝土时容易堵管的原因是什么?应该采取什么措施?

答:当深基坑深度超过5m时,从地面到坑底的斜管段的混凝土混合料被向下吸引,使混合料下移,其中的气体上升到墙角形成气阻。在几米外的倾斜管段下端设置180°弯头可以解决堵管问题;还可以在下弯头的上端设置排气阀,也可以解决堵管的问题。

问题:如果泵送的混凝土标号低,是不是不容易打中?最近在站上接了一批订单,是做床上用品的。用了C20,泵手反映不太好打。去工地看的时候发现泵车很难打。我就在想是不是因为低标号混凝土水泥用量少,粘结性差,不好打,又因为用了细石,石头太多了。

回答:可能是你的搭配设计不太合理。在低强度泵送混凝土的配合比设计中,应采用“双掺”矿物材料,即同时掺入大量矿渣粉和粉煤灰,使混凝土粉比较大,特别有利于可泵性。

“双掺”低强度等级泵送混凝土的工作性、流动性和可泵性得到改善。同时,混凝土的28天抗压强度既能满足设计要求,又在合理范围内。与普通混凝土相比,节约水泥,降低成本。而且混凝土易振捣,均匀,耐久性好。C25、C20也采用“双掺”方法,使衬砌混凝土取得较好的经济效益和质量效果。

如果能选择原材料,效果会更好,如低标号水泥、级配砂石、对水泥适应性好的外加剂等。在原材料的基础上,除了增加水泥的用量,还有一条路是减水剂厂家自己想办法。他们在配制添加剂时会根据你的情况进行调整和改进。

示例:泵送剂和水泥之间的相容性差,堵塞管道。

水泥和化学添加剂之间的相容性是一个重要问题。a站选用优质立窑水泥,普通泵送剂,混凝土坍落度为500px。混凝土运到工地10km,坍落度保持值只有150px,造成泵送困难,堵管。外加剂厂说他供应的泵送剂适用于C3A值低于8%的水泥,但水泥不适合做外加剂。经查,水泥厂向我站供应的这批水泥C3A含量高达91.38%。

在我站、外加剂厂、水泥厂的协调会上,水泥厂承诺C3A保持在815%以内,稳定。外加剂厂保证混凝土搅拌站坍落度增加值大于300px的泵送剂一小时坍落度损失不超过125px,水泥浆体膨胀不超过≮600px。水泥厂供应给搅拌站的水泥将由搅拌站的实验室取样化验,符合要求后方可出厂。经试用,未出现因水泥与外加剂不相容、坍落度损失快或凝结快而影响泵送的现象。

例2:混凝土速凝堵管

初春细雨,某工地当天室外自然温度只有14℃,混凝土罐车拉到工地大概半个小时。出站时原坍落度为400px,现场检查显示为2cm坍落度。加泵送剂调凝到12cm后,罐内混凝土开始泵送,30分钟左右,流动性不好。泵车料斗结块时,发现管道堵塞,我们必须马上清理管道。罐内混凝土加入混凝土凝固剂和水,原。

原因分析

①水泥厂是立窑生产的。石膏加入磨机时是雨天,石膏仓没有分类存放。二水石膏和半水石膏混合,雨水多,二水石膏粘稠。工人不想装二水石膏,就装不粘硬石膏和半水石膏,导致全部硬石膏代替二水石膏。

②水泥货源紧张,入库6小时内装入散装水泥罐车。散装水泥罐车拉到搅拌站的时候还是125℃,水泥罐车边卸搅拌站边搅拌混凝土。混凝土出罐温度为67℃。石膏可以控制硅酸盐水泥的凝结时间和硬化速度。与水泥中石膏的形态和用量有关。不同形态的石膏溶解度不同,会导致对外加剂的适应性不同,减水效果会发生明显变化,有时会造成流动性损失过快,甚至出现异常凝结。

预防措施

①水泥厂不能混存原料,应加强水泥磨配料管理。(2)水泥搅拌后,应按品种和用量的比例进行分类。③水泥入仓温度应控制在80℃以内,混凝土入仓温度不得高于60℃,防止温度超过60℃时快速凝结。

实施例3:骨料级配差,可泵性差。

某工地五层C25混凝土,原碎石配合比从0.15 mm到3.115 mm连续级配,改为0.15 mm到015~50px,砂率不变为0.135。配料人员认为碎石更小,用在同标号混凝土中更顺畅。在没有核实材料变更的情况下,直接将原配合比作为施工配合比,导致连续弯管堵塞。

现将两种规格的碎石分析如下:

从混凝土形态看,混凝土石子增多,和易性差,流动性变小。当后砂率调整为0.142时,每立方米混凝土水泥用量增加15公斤,可泵性提高。施工现场连续泵送500多平米混凝土没有出现堵塞。

原因分析

石子粒径变小,表面积增大,孔隙率也增大,填充料需要不足,无法克服针状堆积弯头处形成的堵塞,使混凝土泵送不畅。

预防措施

泵送混凝土针状骨料应控制在18%以下,水泥(包括外加剂)用量不低于280kg/m3,混凝土坍落度控制在14 ~ 400 px,特别是低标号混凝土,坍落度超过450px,容易造成离析和堵管,坍落度低于300px,造成运输不畅和堵塞。配合比必须根据材料变化进行调试,不能凭经验代替配合比,这样会降低泵送混凝土的效率和质量。

例4:罐车积水,泵送混凝土隔离堵管。

罐车在洗罐时,水没有排尽,留有少量水,使罐内没有混凝土浆残留。水箱体积大,无法知道还剩多少水,导致水灰比不准,混凝土离析,严重影响质量。比如某工程浇筑C20混凝土,测站测得混凝土坍落度为40375px,运到现场强力搅拌后,测得值达到20cm,导致立管弯头堵塞。当你移开弯曲处,可以看到弯曲处堆着石头,没有水泥砂浆,石头粘得很紧。

原因分析

混凝土离析,浆和石子分离,浆先走,石子滞后,石子不断增加,浆越来越少,没有润滑浆,石子越积越紧,直到卡住。从堵管现象来看,70%属于混凝土离析。从卸管的角度来说,它干之前是稀的,混凝土没有粘性,石块也没有悬浮在混凝土体内。因为重量差,泥浆先滑脱,石子卡在弯曲处或卡在接头处,造成堵管。

预防措施

(1)砂脚手架,防止砂含水率影响水灰比;

②清罐后,必须将罐车体内的水排空,确认后才能收料;

③用外加剂凝结时,要掌握好掺量。根据罐内混凝土量、预算混凝土水泥用量和坍落度情况,加入原泵送剂立方量的1/5,加入次数不超过3次,避免外加剂叠加超过215次,使混凝土非正常缓凝。严禁直接向加油机加水。

商品混凝土最大的危害就是水灰比控制不好,供应给客户的混凝土不达标,造成质量隐患。商业用水不稳定的原因:

(1)砂石含水量变化大;

(2)砂石级配不良,材料自然堆积高,上细下粗,不能保证级配合理连续。运料车最好装在料斗下面;

(3)泵送剂的质量。特别是在夏季,泵送剂是一种具有缓凝成分的复合外加剂。泵送剂的流动性掺入时,缓凝组分必然带入混凝土中,反复掺入,一次又一次积累。混合后,材料混合不均匀,导致部分离析,凝结时间部分延长。搅拌站的实验人员要有强烈的责任感。应对每辆卡车中混凝土的可泵性进行测试。不符合泵送条件的材料不能出站进入泵车。

例:01315mm砂粒不达标,导致反复堵管。

机制砂石粉(75μm以下)达到33.12%。为了满足颗粒级配的要求,碎石厂对机制砂进行了水洗,粉末被水冲走,使得只有5%的粒径为01315mm的细颗粒通过筛子。一开始我们对这种情况重视不够,砂的平均粒径增加了2%,但可泵性并没有改善。相同条件下,堵管现象增多。通过试验,高石粉含量砂的强度不但没有降低,反而有所提高。

细骨料对混凝土可泵性的影响大于粗骨料,混凝土输送管道流动顺畅,因为砂浆润滑了管壁。粗骨料总是悬浮在砂浆中,因此要求细骨料具有良好的粒径分布。水洗后,300μm,150μm,筛底细颗粒直到75μm,也就是01315mm的细颗粒大部分被去除。而沙粒粒径分布变粗,除掉的不是土壤,而是细颗粒。如果含量太低,润滑管壁上的浆液减少。当物料通过弯头时,粗骨料从悬浮在浆体中的位置变为接近管壁的浆体。一是过弯头或换管时堵塞,可泵性不好。01315mm石粉在细骨料中可泵性非常重要。

通过调整破碎机的间隙,将破碎后的原生河卵石进行水洗,然后送入破碎机。亚甲蓝标定的泥浆含量为1104,筛分后01315的颗粒平衡达到2115%。不会再发生堵管现象。

例6:外加剂的PH值影响泵送。

在混凝土坍落度等级和外加剂相同的情况下,有时泵送效果差,有时泵送效果好。比如一个商品住宅的二楼,1号仓库的3215水泥用完了,就转到2号仓库。同一天,同一个地点,同一个标号,水泥标号,水灰比,配合比都没变,但水泥不在同一个批次,坍落度马上变小,造成泵送困难。

水泥C3A基本相同,只是外加剂的PH值由偏碱变为偏酸,混凝土温度上升了215℃。据我们分析,高碱性水泥遇到酸性外加剂,酸碱中和放热反应,加速了混凝土的放热反应和坍落度损失。

因此,需要在进厂前检查外加剂的PH值,以确定外加剂的掺量:①水泥C3A在8以下,应按正常推荐掺量掺入。②水泥C3A含量由8增加到9时,由0.11增加到0.15。③水泥C3A高于9时,含量会增加0.13%。这大大减少了坍落度的波动,并减少了在施工现场的部署数量。外加剂的总量不得超过3%,当外加剂超过3%时,混凝土将发生异常凝结。用标准砂胶流动度来控制外加剂的入库质量更符合具体实际。砂浆流动度控制在170 ~ 210 mm之间,净浆流动度控制在220mm以上,满足要求,泵送性能良好。

例7:强行运输,导致堵塞。

混凝土泵送过程中,随时观察压力表,压力上升且不稳定,油温上升,输送振动明显。说明抽水困难时,不允许强行抽水。

某健身房,泵压忽高忽低,油压异常高。每输送一次管道,混凝土就发出“咕咕”的震动。没有立即查明原因并采取措施消除,仍然强行输送,在弯管和锥管处迅速堵塞。这些零件比直管更难运输。如有异常现象,用木锤敲击,将这些部位的混凝土震开,管道即可恢复正常泵送,可避免堵管。由于强行抽水导致弯管和锥管堵塞,导致全线堵塞,两个多小时后才恢复抽水。

常见堵塞

①料口堵塞。

液压系统工作正常,泵送压力低,无异常声音和噪音,料斗料位不下降,出口混凝土排出。

②分配阀出口堵塞。

泵体本身振动,并伴有异常噪音。当泵反转时,油压表回到最高压力,液压系统动作突然中断,混凝土无法返回料斗。

③管道堵塞

当油冲程数增加时,泵同时振动,管道振动大。泵反转时,可以吸回一部分混凝土,但正泵无法吸出料斗混凝土。

对策

1.找堵塞点:用锤子敲打管道,声音沉闷,管内有刺耳的尖啸声的地方,就是堵塞点。或者从泵出口处,逐段检查,应该有砂浆在压力下滑出,直到没有砂浆在压力下滑出,那么这两段之间就会发生堵塞。

2.消除堵塞措施:①料斗堵塞:采用反泵措施,使混凝土流量恢复正常泵送。如果有大块堵塞进料口,反泵也无济于事,必须手动排水。②出料口堵塞:可灌注大流动性011~012m3砂浆或稀混凝土,可重复正反泵操作。如果没有,我们必须手动移除堵塞的管道。③混凝土泵送后,及时清洗混凝土泵和输送管,有利于重复使用,减少摩擦。

例8:混凝土泵操作员未能遵守泵送程序,导致“堵塞”

一旦水泵正常抽水,一般不要中途停车。混凝土能否连续泵送是混凝土泵送施工成功的关键之一。在一个场地,一名经过培训的泵工请假,一名未经培训的泵工接手启动泵。混凝土供应不足。一车送完新的,就不再等材料了,新的材料到了。他没注意泵的压力表变化就启动了泵,泵压迅速上升。没有输送混凝土,很快就被堵住了。

原因分析

当泵停止再启动时,泵的压力表应缓慢上升,使泵恢复正常,然后泵才能继续输送。停泵时间应每隔3 ~ 5分钟进行4个行程的正、反向重复操作1 ~ 2次,混凝土在输送管中离析,离析的混凝土不在泵中,以恢复混凝土的和易性,然后输送混凝土,立即堵住弯头。

预防措施

①混凝土泵操作人员必须经过培训合格后才能独立工作。

②混凝土泵操作人员首先要熟悉混凝土泵的使用说明书,并根据说明书进行检查,符合要求后才能开始操作。

(3)管道中的混凝土不能超过初凝时间。

堵泵是混凝土在管道输送中的一种故障,包括机械故障和混凝土故障。这两种断层相辅相成,相互促进,相互制约。消除或减少泵的堵塞是为了提高泵送混凝土的效率和质量。最突出的堵塞因素是外加剂与水泥的相容性:1。水泥中SO3和C3A含量适宜,细度和碱含量正常。2.外加剂,注意减水剂复合缓凝剂的情况,能与水泥相容。3.环境条件:适宜的温度、湿度、距离和时间。4.材料的规格应符合标准。

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